В 2009 г.
число организаций, подконтрольных отделу по надзору за химически
опасными объектами, объектами спецхимии и транспортирования опасных
веществ, составило 6731 (в 2008 г. – 6847).
Состояние
промышленной безопасности на поднадзорных химических предприятиях в
2009 г. оценивается как удовлетворительное: крупных техногенных аварий и
террористических актов не зарегистрировано. В 2009 г. на поднадзорных
объектах произошло 7 аварий (в 2008 г. – 11). Число несчастных случаев
со смертельным исходом (9) за указанный период уменьшилось по сравнению с
2008 г. на 11 (в 2008 г. – 20 случаев). Аварии допущены на опасных
производственных объектах организаций, подконтрольных
Западно-Уральскому, Московскому, Северо-Западному, Уральскому,
Прибайкальскому, Дальневосточному и Приокскому управлениям
Ростехнадзора.
Суммарный
материальный ущерб от аварий в 2009 г. составил 11,5 млн. руб. (в 2008
г. – 6 млн. руб.). Несчастные случаи со смертельным исходом произошли на
опасных производственных объектах организаций, подконтрольных
Верхне-Донскому, Приокскому, Нижне-Волжскому, Западно-Уральскому,
Прибайкальскому управлениям (по 1 случаю), Средне-Поволжскому и
Приуральскому управлениям (по 2 случая). Следует отметить увеличение
травматизма в Средне-Поволжском управлении, где в 2008 г. несчастных
случаев со смертельным исходом не было.
В
2009 г. произошло 5 групповых несчастных случаев, что почти в 2 раза
меньше, чем в 2008 г. (9 случаев). Пострадали 15 человек, из них 4 – со
смертельным исходом (в 2008 г. – 53 пострадавших, из них 16 – со
смертельным исходом).
Обобщённые сведения об авариях и несчастных случаях со смертельным исходом
Сведения о пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях
Распределение аварий по видам
Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам
Обобщённые причины аварий и несчастных случаев, происшедших в 2009 г.
Основные причины аварий и несчастных случаев:
• отступление от требований проектной и технологической документации;
• нарушение регламента ремонтных работ;
• неудовлетворительное техническое состояние оборудования;
• неэффективность производственного контроля;
• неосторожные или несанкционированные действия исполнителей работ;
• неправильная организация производства работ.
Описание аварий и несчастных случаев
05.02.09 Наиболее
тяжёлая авария с групповым несчастным случаем со смертельным исходом (1
«С»+1 «Т») произошла в цехе № 57 (производство аммиачной селитры) в ЗАО
«Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»
(далее – ЗАО «ЗМУ К ЧХК») на установке получения азотосульфата.
После
прекращения подачи в колонну синтеза аммиачной селитры раствора азотной
кислоты в неё продолжала поступать серная кислота, которая реагировала с
поступающим аммиаком с выделением значительно большего количества
тепла, чем предусмотрено по регламенту. Резкое изменение тепловыделения
привело к повышению температуры в колонне синтеза и трубопроводе плава
солей, что, в свою очередь, вызвало взрывное терморазложение аммиачной
селитры, содержащейся в растворе и плаве. В результате взрыва повреждено
оборудование цеха (рис. 1, а и б ),
Рис. 1. Последствия аварии в ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»: повреждённая колонна синтеза ( а ), разрушенный трубопровод ( б ) произошёл выброс аммиака. При этом 2 человека получили тяжёлые травмы (один из них – со смертельным исходом).
В результате расследования комиссия установила технические и организационные причины аварии:
• нарушение требований правил взрывобезопасности на стадии разработки исходных данных на проектирование технологических процессов, в том числе:
• неверный выбор температурных пределов ведения процесса, предельно допустимой и критической температур в колоннах синтеза;
• отсутствие (не разработаны) специальных мер обеспечения взрывобезопасностив целях предотвращения или минимизации последствий ошибочных действий персонала;
• ведение технологического процесса в колонне синтеза с отключённой блокировкой по соотношению компонентов;
•
несоответствие предусмотренных проектом систем управления и
противоаварийной защиты (ПАЗ) скоростям изменения значений параметров
технологического процесса, имеющих критические значения (по температуре)
в рамках установленного регламентом технологического режима;
• необоснованные выводы заключения экспертной
организации ООО «Центр технической диагностики» о соответствии
установки получения азотосульфата требованиям взрывобезопасности;
• недостаточно обученный (без учёта специфики технологического процесса) обслуживающий персонал;
•
ошибочные действия мастера смены, выполнявшего обязанности аппаратчика в
нарушение должностной инструкции и не имея соответствующего допуска;
• неудовлетворительная организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ЗАО «ЗМУ К ЧХК».
Предложения:
• руководителям и главным специалистам ЗАО «ЗМУ К ЧХК» пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;
•
пересмотреть «Временный технологический регламент производства
азотосульфата марки NS=32:0:5 в крупнотоннажном агрегате АС-72 цеха № 57
и переработки растворов азотосульфата в 900/020 корпусе», как не
обеспечивающий безопасность технологического процесса.
06.02.09 ВООО
«Фосфор Транзит» (г. Тольятти), где производят химикаты для смазочных
масел, был обнаружен лежавший без сознания аппаратчик синтеза.
Доставленный в городскую больницу № 1 г. Тольятти аппаратчик скончался.
По заключению ГУЗ СО «Тольяттинское бюро судебно-медицинской
экспертизы», смерть аппаратчика наступила в результате острого
отравления неустановленным ядовитым веществом (возможно, сероводородом).
Причины несчастного случая (предположительно):
•
неудовлетворительная организация производства работ, а именно:
предварительное вскрытие бочек с пятисернистым фосфором до его загрузки в
реактор (операция не предусмотрена технологическим регламентом);
• неприменение пострадавшим средства индивидуальной защиты –противогаза.
Предложения:
• руководителям и главным специалистам ООО «Фосфор Транзит» пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;
• внести в технологический регламент производства присадок А-22
(А-23) для смазочных масел дополнения, содержащие следующие требования:
•
исключить предварительное вскрытие бочек на складе временного хранения
(вскрытие бочек производить непосредственно перед течкой реактора);
•
обеспечить безопасное выполнение работ при транспортировке бочек с
пятисернистым фосфором со склада временного хранения к течкам реакторов и
дать соответствующие инструкции аппаратчикам.
06.03.09 Во
время погрузоразгрузочных работ в холодильной камере № 34 холодильника №
1 О АО «Росмясомолторг (г. Санкт-Петербург) в результате удара защитной
рамы автопогрузчика о жидкостной трубопровод потолочной батареи
аммиачной холодильной установки произошла его разгерметизация с розливом
аммиака в количестве около 80 кг. В ыполнение мероприятий по
локализации аварии и устранению её причин, согласно Плану локализации и
ликвидации аварийных ситуаций, позволило избежать травмирования
производственного персонала. Материальный ущерб от аварии составил
ориентировочно 1,7 млн. руб. Техническое расследование аварии показало,
что основная причина повреждения трубопровода – нарушение персоналом предприятия требований правил при погрузоразгрузочных работах.
Предложения:
• руководителям и главным специалистам ЛОАО «РОСМЯСОМОЛТОРГ», г. Санкт-Петербург, пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;
•
организовать обучение и аттестацию персонала технологического цеха,
ответственного за проведение погрузоразгрузочных работ в холодильных
камерах.
15.04.09 Авария с групповым несчастным случаем в О АО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил.
После
загрузки аммиачной воды в реактор, содержащий эпихлоргидрин, в целях
синтеза олигомера ионообменной смолы анионита АН-31, произошёл взрыв в
реакторе, повредивший строительные конструкции и технологическое
оборудование реакторного отделения. Пострадали 4 человека. Экономический
ущерб – 8,5 млн. руб.
Техническое расследование причин аварии показало, что основная причина взрыва – нарушение технологического регламента, а именно, отсутствие активной блокировки дозирования аммиачной воды в реактор по температуре эпихлоргидрина. Это привело к попаданию аммиачной воды в реактор с не разогретым до 65 °С эпихлоргидрином, накоплению непрореагировавших веществ и дальнейшему бурному выделению тепла с переходом в неуправляемый, взрывоопасный процесс.
Причина аварии – неэффективность производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины со стороны технологического персонала.
Предложения:
• руководителям и главным специалистам О АО «Уралхимпласт» пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;
•
провести внеплановый инструктаж работников О АО «Уралхимпласт» с
разбором обстоятельств и причин группового несчастного случая в
результате аварии.
28.04.09 В
помещении машинного отделения аммиачной холодильной установки О АО
«Московский межреспубликанский винодельческий завод» (ОАО «ММВЗ») во
время плановой остановки аммиачного компрессорного винтового агрегата
марки 21А280-7-1 при закрытии золотника с целью понизить
производительность компрессора для последующей остановки машины
произошёл выброс (утечка) газообразного аммиака повалу компрессора через
сальниковое уплотнение в количестве 20,5 кг. Это привело к превышению
предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны
машинного отделения аммиачной холодильной установки. Пострадавших нет.
Основные причины аварии:
• неэффективность производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности (работа при наличии
неисправности торцового уплотнения ротора компрессора);
• неисправность оборудования (торцового уплотнения ротора компрессора);
•
непроведение своевременного технического обслуживания (периодического
технического обслуживания и текущего ремонта) компрессора в соответствии
с инструкцией завода- изготовителя.
Предложения:
•
провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств
аммиачной холодильной установки, выработавших ресурс работы, или
заменить их новыми;
• руководителям и главным специалистам О АО «ММВЗ» пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора.
11.06.09 Несчастный
случай со смертельным исходом в ООО «Производственная фирма «Силан», г.
Данков, Липецкая обл. В помещении приёма осадка цеха № 5 во время
очистных работ на центрифуге аппаратчик получил ожоговые травмы и был
госпитализирован. 16 июня 2009 г. от полученных ожогов пострадавший
скончался в больнице.
Причины аварии:
•
несовершенство конструкции трубопровода выдачи осадка из центрифуги в
приёмник, не исключающей возможность забивки трубопровода осадком;
• нарушение требований безопасности при работе оборудования;
• неудовлетворительная организация газоопасных работ (без подготовительных мероприятий);
• недостаточный производственный контроль со стороны руководства цеха.
Предложения:
• руководителю ООО «Производственная фирма «Силан» пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;
•
заменить трубопровод выдачи осадка из центрифуги в приёмник
трубопроводом более совершенной конструкции, исключающей вероятность его
забивки осадком.
08.08.09 Выброс
остаточного аммиака во время ремонта задвижки на агрегате по
производству аммиака О АО «Тольяттиазот» (г. Тольятти). В результате 3
человека получили тяжёлые химические ожоги и были госпитализированы. О
дин из рабочих 17.08.09 скончался в больнице. Причина аварии –
разрушение штока задвижки из-за не проведённых своевременно её
технического обслуживания и ремонта. К несчастному случаю привела
неудовлетворительная организация ремонтных работ, выразившаяся в
отсутствии подготовки оборудования к ремонту, а также проведение
газоопасных работ без оформления наряда-допуска и низкий уровень производственного контроля.
Предложения:
• начальникам цехов № 06А и № 53 О АО «Тольяттиазот» пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;
•
не допускать изготовления запасных частей к арматуре без разработки
технологии изготовления, утверждённой в установленном порядке.
03.09.09 При
ведении ремонтных работ в цехе отбелки и диоксида хлора целлюлозного
производства О АО «Группа «Илим» (г. Усть-Илимск, Иркутская обл.)
работниками ООО «Высокие технологии» в ёмкости соляной кислоты
взорвалась пылегазовоздушная смесь (рис. 2, а и б ).
Мастер, находившийся в это время внутри ёмкости, получил термический
ожог III–IV степени 97 % поверхности тела, в результате чего 08.09.09
скончался в больнице.
Взрыв инициировала искра, образовавшаяся при включении пускового автомата электрокалорифера.
Техническая причина аварии – использование оборудования, не предназначенного для применения во взрывоопасной зоне.
Организационные причины:
• неудовлетворительная организация проведения работ подрядной организацией;
Рис. 2, а и б . Разрушения от взрыва пылевоздушной смеси в ОАО «Группа «Илим»
•
отсутствие в проекте производства работ по химзащитной окраскеёмкости
требований промышленной безопасности при работе с легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями в закрытых ёмкостях (анализ на взрывоопасность
воздушной среды и принудительная вентиляция);
•
недостаточно квалифицированные руководители и специалисты ООО «Высокие
технологии» и недостаточный производственный контроль со стороны
заказчика (филиал О АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске).
Предложения:
•
филиалу О АО «Группа «Илим» в г. У сть-Илимске при заключении договоров
с подрядными организациями учитывать их соответствие квалификационным
требованиям, а также соответствие применяемых технических устройств и
материалов требованиям промышленной безопасности;
•
провести внеочередной инструктаж руководителей и специалистов филиала О
АО «Группа «Илим» (г. У сть-Илимск), принимающих решение о допуске
работников подрядных организаций к выполнению ремонтных работ на опасных
производственных объектах.
06.10.09 Инцидент
на автомобильной дороге общего пользования (Приволжский федеральный
округ) при перевозке особо опасного груза (гептила) общей массой 8 т,
связанный с разгерметизацией одного из контейнеров (ёмкостей), из-за
которой произошла утечка опасного вещества, поставившая под угрозу жизнь
и здоровье граждан 6 субъектов Российской Федерации.
При
проверке инцидента специалисты Ростехнадзора выявили грубые нарушения
требований промышленной безопасности при работах по наливу гептила, в
частности использование контейнеров (ёмкостей), не предназначенных для перевозки автотранспортом опасных веществ.
Таким образом, основные технические причины аварий и несчастных случаев – отступление от требований технологической документации, нарушение технологии проведения опасных работ, неисправность технических устройств. Среди
организационных причин несчастных случаев преобладают
неудовлетворительная организация производства работ и неэффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.
Анализ
происшедших аварий и несчастных случаев свидетельствует о недостаточном
знании персоналом опасных факторов на химических производствах,
пренебрежении элементарными правилами собственной безопасности, слабом
производственном контроле за обеспечением требований промышленной
безопасности.
Информационный бюллетень Федеральной службы №1(46), 2010г., www.safety.ru
Источник: http://www.safeprom.ru/articles/detail.php?ID=13899 |